|
首鋼通鋼集團通化鋼鐵煉鐵廠六高爐于2004年12月份投入生產,設計年產72萬噸。其間,六高爐產能不斷得到釋放,到2011年底,高爐年超設計產量10萬噸。目前,高爐已工作8年,進入末期生產。
今年3月份,六高爐出現爐缸冷卻壁溫度升高的情況,與首鋼長鋼同類型的高爐對比后,他們堅定了一個信念:別人能辦到的,我們也能辦到。此后,經過認真研究后,他們決定開始第一步的護爐工作,即按照常規的吃鈦球方法進行護爐,在實施幾天后,效果挺好,冷卻壁熱流強度開始下降,但是到了4月9日時,卻突然出現熱流強度升高的情況。于是,他們果斷地進行休風,將熱流強度升高的冷卻壁上方風口堵死,并采取爐皮打水等措施,在外部強化冷卻。其間,他們還進行了兩次爐缸燒穿演練,通過演練,職工心里更有了底,知道應該如何操作。
隨后,他們把重點放在了攻指標上,即在燃料比和煤比上下功夫。針對煤比攻關,他們出臺了一個硬性規定,就是各班必須保證把規定的煤量噴夠,即使爐溫高,也不許減煤,只能減焦批,此時設備上又出現了問題。高爐設計時最大的噴煤量噸鐵是135千克,超過這個數噴煤管線便承受不了,將導致頻繁堵煤槍和管線磨漏。對此,他們將原先的六分管線全部改為一寸管線,并組織維護人員加班加點地進行改造,可管線剛改好,又遇到煤量增大后,煤流嗤小套的問題。這次不僅要改,而且還要進行攻關。他們多次與直吹管的生產廠家研究,查找煤流嗤小套的原因,最終發現是由于槍位不正而導致的。對直吹管進行改造后,設備問題解決了,他們便全力開始攻關。起初,他們定的攻關數是煤比達到噸鐵140千克,如果能達到再加到142千克,經過一點點地往上攻,截至目前,高爐煤比最高已經達到噸鐵166千克,同歷史月平均最好水平相比,每年可增加效益1000余萬元。在燃料比攻關中,他們重點在提高風溫上狠下功夫,并在熱風爐崗位開展燒爐競賽,充分調動廣大職工的工作積極性。以前每班換4次爐,現在每班換6次爐,風溫由1100℃提高到1200℃,僅此一項,一年就能節省焦炭近6560噸,創效1312萬元。停爐前,燃料比已經降到噸鐵550千克,創歷史最好水平。
在挖潛增效工作中,六高爐的目標是“西瓜要抱,芝麻也要撿”。經過多次試驗,他們在爐前開口機用的油管外套上了多根10厘米長的短鐵管,這樣既避免了鎧裝管接觸高溫后受損,又保證了其靈活的彎曲。鎧裝管的消耗量由以前每月30根降到每月1—2根,月創效6000多元。此外,他們還先后進行了氮氣均壓改煤氣均壓、火渣溝改造等多項技術創新和小改小革活動,其中,僅氮氣均壓改煤氣均壓一項,一年就可創效900多萬元。
(關鍵詞:通鋼 煉鐵廠 高爐)